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遅い車検も良い意味でなら。   原因と結果のリンク。

突発的な故障や事故の保険対応など
お盆休み明けから、何かとバタバタしています。

 

 

 

 
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車検整備の依頼で入庫した

キューブキュービック  H16年 BGZ11

15万キロ走行

 

 

 

 
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前回、前々回の車検整備では
適材適所な整備をしていますので
大きな不具合は特に無し。

 

 

 

 

排気ガスの状態の良好ですね。

 

 

 

 

 

ですが10年15万キロ走行していますので
細かい部分の不具合を直していきますね。

 

 

 

 

 

 
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エンジン上部からのオイル漏れ
下部まで滴るほど漏れていますね。

 

 

 

 

 

 

ヘッドカバーガスケット からの漏れ
ガスケットの劣化)も多少あるのですが

本当の漏れ原因はエアエレメントにあると思います。

 

 

 

 

 

 
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ニッサンが採用している湿式タイプのエアエレメント。

 

 

 

ホコリやゴミの吸着率は高い為、
詰まりやすいのが難点です。
(地域にもよりますが2万キロもモタナイのでは?)

 

 

 

 

 

 

(詰まり気味)と(オイル漏れ)は
案外リンクしている場合が多いのですよ~。

 

 

 

 

 

 

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INマニホールドやイグニッションコイルなど
カバーガスケットより高い位置にも
オイルが付着していますよね。

 

 

 

 

エアエレメントがキレイな時は
問題ないのですが

 

詰まってくる(汚れる)とブローバイ用の穴(2ヵ所)から
必要以上にブローバイガスを吸い込みます。

 

 

 

 

 
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吸い込まれたブローバイガスには
必要以上にオイルが含まれていますので

 

それらが吸気系通路に混入し
溜まって隙間から漏れてくるのです。

 

 

 

 

 

エアエレメント、
ガスケット一式
を交換しますね。

 

 

 

 

 

 
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電子制御スロットルも同時に清掃しますね。

 

 

 

専用洗浄剤でバルブに
蓄積したカーボンを除去します。

 

 

 

 

 

 

この時に溶解力の高い洗浄剤を使うと
モーター及びECUまでショートしますので
注意してくださいね。

 

 

 

 

 

 

 
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蓄積したカーボンが除去されて
バルブの隙間が開きましたね。

 

 

 

 

再度組み立てて、エンジン再始動すると
エンジン回転数は上昇&ハンチングをしますので

 

学習値を初期化(急速TAS)してあげます。

 

 

 

 

アイドリングの安定に効果ありですよ。

 

 

 

 

 

 
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バッテリーと発電状態をチェック

 
特に異常なし。  まだまだイケそうですね。

 

 

 

 

 

 
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リア ブレーキライニングも
残量が少ないので交換します。

 

 

 

ダストを取り除き
ライニング交換して
ブレーキ調整

 

 

 

 

 

 

 

リアの効きの甘さ
フロントに負担が掛かかり
Frブレーキパッドが早く減る。   (同時に全体的な制動力も落ちます)

 

こちらでも前後ブレーキはリンクしているのですよね。

 

 

 

 

 

 

 

リアドラム式のブレーキは
定期的に調整してあげないと
フロントブレーキパッドの減りが早くなりますよ~。

 

 

 

 

 

 

 
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オイル漏れの原因  エアエレメント。
Frブレーキの負担増  リアブレーキ調整。

 

 

 

その故障箇所だけを直すのではなく
故障原因まで探求して整備するのが
正しい車検整備になると個人的には思います。

 

 

 

 

 

 

そうなると点検&作業の時間も掛かるし、
作業の関係性やお見積内容をユーザー様に
説明しないといけませんので

 

 

 

 

 

弊社では日帰り車検などの
スピード車検が出来ないのが現状なんです。

 

 

 

 

 

 

 

ですが私としてはイイ意味での 遅い車検
それはそれで良いのでは?と思っています。

 

 

 

 

お店(人)それぞれですよね。

 

 

 

 

 

 

 

お盆休み中のエンスト。   センサー系は熱、振動、湿気が大敵  そこで逆に。

お盆休みの最中ですが
エンジンが掛からない と連絡がありました。

 

 

三菱ふそう キャンターガッツ 1.5トン  
トラックなのにガソリン車になります。

 

 

 

 

担当の方に連絡し、問診をしてみると
昨日から調子が悪く

 

走行してもスグにエンストするので
駐車場に置いてあるそうです。

 

 

 

 

 

 
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レッカー移動も大変なので
ある程度の工具と機材を積み込み

とりあえず現地に急行してみますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーを差込んでクランキング。
勢い良く回るが、初爆なし

 

 

 

 
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イグニッションアナライザーをプラグコードに当てて
点火状態をチェックすると無反応。

 

 

4本すべてチェックしても同じ結果。    (おそらく点火していないね)

 

 

 

 

 

 

燃料系どうかな?

 

 

 

スパークプラグを確認すると
まったく濡れていない。       (燃料が来ていない)

 

 

 

 

 

 

かなり長く何度もクランキングしているので
プラグは燃料で濡れているはずなのに。

 

 

 

 

 

 
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スキャンツール 『G-SCAN』 で
ダイアグコードを確認しても(異常コードなし)

 

 

 

 

出張修理の現地作業では
出来る事に限り がありますが

せっかく来たのでもう少し見てみましょう。

 

 

 

 

 

 

 
点火なく、燃料噴射もなし
エラーコードも無いのなら

制御系のどれかでしょうかね?

 

 

 

そこでエンジンを見渡すとカム角センサーを発見。

 

 

 

 

 

G-SCANではクランク角と記載されていますが
(実際にクランク角センサーが有るのかは狭くて見えないので)

カム角センサーがが機能を代用している場合もあります。  (整備書を見ていないので推測ですが)

 

 

 

 

 

 

 
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クランキング時にクランク角センサーの
数値をみていると無反応。  ゼロです。

 

 

 

 

 

200~300rpmぐらいの数値を出しても良さそうですが

コレが正しいのか?異常なのか?

 

 

 

 

 

 

電子部品などの故障原因
(熱、振動、湿気)が多いです。

 

 

 

 

 

 

逆に上記3点をを与えてあげると
一時的に復活する場合もあります。

出張修理のここで出来る事は一つだけ。

 

 

 

 

 

 

カム角センサーを鉄の棒で叩きながら
クランキングする事だけかな。

 

 

 

 

 

コン、コン、コン

 

 

 

エンジンが正常に掛かりましたね。

 

 

高確率でカム角センサーの不良でしょう。

 

 

 

 

 

 

カム角センサーなら配線カプラーを外して始動しても
エラーコードは出ないのもありえるしね。

 

 

 

 

 

 

三菱ふそう部品センターもお盆休みなので
休み明けにもう一度チェックして

センサーを発注しましょう~。

 

 

 

 

 

 

見える整備  魅せる整備。      ビフォーアフター見てみませんか?

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愛知県 豊田から来店して頂きました。

 

平成21年式  レクサス IS350 GSE21
走行距離  63000Km

 

 

 

完全圧送式ATF交換の依頼です。   (もちろん日帰り施工です)

 

 

 

 

 
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使用するATFは (アイシン AFWプラス

 

ミッション製造メーカー アイシン精機のATFです。       (ISのATもアイシン精機製です。)

 

 

 

 

 

 

ミナト自動車オリジナルの
特注IS専用アタッチメントを接続して

 

完全密封型6速ATミッションの内部を洗浄しながら
新しいATFに入れ替えますね。

 

 

 

 

 

 

ゼロクラウン以降のFR車に搭載された6速AT  (マークX、マジェスタ、 IS、GS )

 

 

 

レクサスFR車に搭載されている8速AT  (LS 、 IS-F )
(ATF交換が難しい上記車種にも多数交換実績ありますよ~。)

 

 

 

 

 

 
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走行距離から考慮すると
少し早めになりますが

 

オプション整備の 『オイルパン脱着洗浄、ストレーナー交換』
も依頼されました。

 

 

 

 

 

 

最近はこのオプション整備を依頼される方が多いので
一部車種のガスケット、ストレーナーを在庫しています。

 

 

 

 

 
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オイルパンにある磁石には
距離相応の鉄粉か付着していますね。

 

 

 
それらを全てキレイにして
再度、組み立てていきます。

 

 

 

 

 
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抜いたATFを補充して
今度はトルコン太郎で圧送式交換。

 

 

 

 
純正同等油アイシンAFWプラスを
9Lを使用して、まずはプレ洗浄しますね。

 

 

 

 

 
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オイルパンを洗浄してからの
交換効率の高い圧送式交換。

 

 

 

 
それでもまだ新油と比べて、汚れていますね~。

 

 

 

 

 

 

ATFに負荷が掛かる走行をすれば
当然フルードは劣化していきます。

 

 

 

 

 

 

走行距離だけではなく、
普段の乗り方でも劣化度は変わりますので

 

エンジンを高回転で回す方は
早めのサイクルで交換する事をオススメします。

 

 

 

 

 

 
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40分のクリーニングモードから
もう一度AFWプラスで圧送式交換を行います。

 

 

 

 

徐々にキレイになっていく様子が
分かると思いますよ~。

 

 

 

 

 

 

 
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左奥に見えるのが新油

真ん中が最初に排出された旧ATF

右手前が交換後のATFです。  (アイドリング中の為、現在循環しています。)

 

 

 

 

ここまでキレイにしないと
交換できたとは言えないでしょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

過去にATF交換をされた方は
沢山おられると思いますが

 

交換した後、ATFの状態まで
見せてもらえるのは少ないのではないでしょうか。

 

 

 

 

 
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ミナト自動車では
作業内容を画像に収めて

 

納車時に画像を見ながら
説明をさせて頂いています。

 

 

 

 

 

 

自分の愛車がどんな風に整備されて
どのように良くなったか!

体感だけではなく、視覚でも楽しんで頂けたらな~と思いますね。

 

 

 

 

 

 

見える整備 

魅せる整備 』

 

 

 

 

 

自動車整備業に足りないのは
この辺りだと思いますので
少しでも解消できればなぁ~と思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の私。    半分整備士、半分は何屋さんでしょうかね?

お盆休み前に残っている作業を
急ピッチで行っています。

 

 

先週にエンスト、再始動不能
入庫したエルグランド。

 

 

 

年式は経過していますが
距離は浅めの6万キロ

 

 

 

 

 
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エンスト理由の原因は
点火系、燃料系、制御系とイロイロ有りますが。

 

 

 

クランキングの状態から
初爆がないので燃料系から見てみますね。

 

 

 

 

 

 

 

吸気ダクトからパーツクリーナーを
吹きつけて初爆を確認。

 

 

 

 

 

 

燃料ホースを触っても固さが無く
燃料(燃圧)が来ていないようです。

(ちなみに燃料タンクをドンドン叩いてあげると、とりあえず復旧するんですけどね。)

 

 

 

 
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リレーの作動確認をアクティブテストで行って
ポンプまでの電源もチェックします。

 

 

 
燃圧テスターを接続し 燃圧をチェック。

 

 

 

 

 

 
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燃料ポンプの不良ですね。

 

 

 

 

 

乗り換えも検討されているようで
とりあえずポンプASSY(ストレーナー付)のみ交換しました。

 

 

 

 

 

 

長く乗られるようならフィルターやリレーも
同時交換した方が良いのですが

予算もあるのでこの辺で止めておきますね。

 

 

 

 

 

 
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先週から続くトラック架装作業
(他の作業もしながらするので、時間が掛かっています。)

 

 

 

 

 

 

LED標示看板やLEDフラッシュライト
追突安全装置のドラムクッシュンなどの
取付台を製作中。

 

 

 

 

鉄アングルや角パイプを
寸法にカットして 電気溶接。

 

 

 

 

 

 

基本テーマは低予算で頑丈に

 

 

 

 
そして物に当って壊した時も
簡単に復旧できるように設計しています。

 

 

 

 

 

 
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今まで数十台は作りましたが
チョットづつ改良して製作していく方が
個人的には楽しいですね

 

 

 

 

 

法令基準が変わる事もあるので
強制的に変えないといけない場合もありますけど・・・。

 

 

 

 

 

 
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お盆休み明けからは
機材を設置して
電装関係の作業に移ります~。

 

 

 

24Vを100Vに。

ON、OFF操作スイッチを運転席に。

そしてLED標示板のコントローラーの設置していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての作業を
自社で全て行うのは
それなりの理由があるんですよ~。

 

 

 

 

 

 

 

このような業務車両は代替車が無く
突発的な故障や事故による破損など

復旧作業は 早急に対応しないといけません。

 

 

 

 

 

外注先と連絡を取りながら
作業していく時間が無いのが
自家用車との大きな違いでしょうか。  (時間的制約)

 

 

 

 

 

 

 今日中になんとか走れるようにしてくれ! 』

 

 

 

 

 

 

と言われる事はよくある話ですからね~。

 

 

お盆休みまであと数日。

予定通りに終わるでしょうか?

 

 

 

 

 

 

近況報告風の更新    その他イロイロ。     ブログの鮮度を保つには。

月平均 8~10記事を目処に
ブログ更新を目指していますが・・・・。

 

 

 

普段の業務が忙しいと
記事や画像の編集に時間が取れなくなりますね

 

 

 

 

 

 

 

ですがブログホームページは    (弊社はしていませんがFB、ツイッターなど)

 

生鮮食品と同じで鮮度が命

 

マメな更新を心がけています。

 

 

 

 

 

 
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一台、1事例に対してのブログ記事編集は
とても時間が掛かるので

 

今回は週間分の近況報告風に
記事を更新してみました。

 

 

 

 

 


 

 

 

いつにもまして
7月後半の3連休は
他府県ナンバーの車両入庫が多かったです。

 

 

 

一部紹介していきますね~。

 

 

 

 

 

 

 
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秋田ナンバーの福島県在住 レクサス SC430  

 

 

 

ATF交換RECSなど
関西観光ついでに来店して頂きました。

 

 

今まで最長来店距離の千葉県を
大幅に更新しての来店です。

 

ありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 
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全国的にも販売台数が少ない
日産 フーガハイブリッド

 

 

 

兵庫県姫路方面からお越し頂きました。

 

 

 

ディアルスロットルボディの清掃&初期化

NUTEC最高峰ATF 『NC-65』  でのATF完全圧送式交換

WAKO’S RECSなどを施工させて頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

初めての入庫車種なので
少し手間取りましたが
無事納車する事が出来て一安心。

 

 

 

 

 

 

 

オーナー様曰く
フーガHV) と言うだけでほとんどの整備工場で
ヤンワリ作業を断られるようです。

 

 

(正直に言えば私も一瞬、断った方がイイかな? と思いましたけどね~。)

 

 

 

 

 

 
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岡山県から来店されたゼロクラウン。

 

走行距離14万キロでATF交換暦不明

 

 

 

 

 

トルコン太郎  専用アタッチメント
ATF完全圧送式交換を施工しましたよ~。

 

 

 

 

 

 

 
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皆さんが遠方から来店されるのは
ココまで汚れて劣化したATFを
完全に入れ替えたいからだと思います。
http://minato-motors.com/blog/blog-entry-343.html

 

 

 

 

 

 

ATFはATミッションの数ある部品の一つです。

 

 

 

 

 

 

また唯一メンテナンスできる部品でもあります。

 

機械メンテの基本はオイル交換だと思いますよ。

 

 

 

 

 

 
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現在の作業状況が大変混み合っている
最大の原因がこの車両。

 

キャンター  ダブルキャブ    ワイドボディ & ロングボディ

 

警備車両への架装作業の為
新車入庫しました。

 

 

 

 

 

 

指定色への全塗装。

標示看板や追突安全装置などの設置。

回転灯やドライブレコーダー、リアカメラ等の配線処理など。

 

 

 

 

 

 

8月末の納車に向けて急ピッチで作業中~

 

 

 

 

 

 
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キャビンがデカ過ぎ
車体も長過ぎ

 

 

一度には塗装出来ないので
3回に分けて塗る事に。

 

 

 

 

 

 

ルーフだけでもかなり広く
ブース天井の柱に捕まりながら
身を乗り出して塗りこんでいきます。

 

 

 

一坪ぐらいの広さのルーフ面積。

 

 

 

 

 

 

 

脚立に乗りながら夜間の塗装。

 

日中はブース内の温度が40℃近いので
少しだけマシな夜間にします。
(それでも35℃ですけどね~。)

 

 

 

 

 

 

 
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一日置いてから
ルーフ部をマスキングして
キャビンを塗装します。

 

 

 

 

グリルコーナーパネル
一緒に塗装しますね~。

 

 

 

 

 

 

 
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黄色の塗料は顔料の特性上、耐候性が非常に弱い ので
数年経てば劣化しチョーキングしてしまいます。

(チョーキング =  塗装表面がカスカスになって粉が吹いたようになる状態。)

 

 

 

 

 

 

 

そこで弊社では
10年以上キレイな状態を保つ為、 トラックでも
日本ペイント LXクリアー 3:1  を贅沢に使っています。

 

 

 

 

 

クリア仕上げにすれば
業務車両でもノー洗車で
キレイな状態が保てますよ~。

 

 

 

 

 

 

 
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来週からは荷台部を塗装して
標示看板やドラムクッシュン用フレームステーの
加工取付作業に移ります。

 

 

 

エルグランド フューエルポンプ故障
フィット エンジン不調&エンスト

 

同時並行して整備していくので
まだまだバタバタしそうですね。

 

 

 

 

 

 

 

入庫待ちのお客様
もうしばらくお待ちくださいね~。
 

 

と言いながら
台風が連発で接近しているので

 

波情報も気になる今日この頃。
今週はどこに行こうかなっと。